SEW三合一減速機拆卸工藝及密封形式的改進
我公司的1250t/h裝船機行走機構為電機、減速機、制動器三合一的驅動形式,采用 SWE KA97單鍵空心軸減速機。裝船機自投入使用以來,所有行走減速機均出現過輸出軸兩端嚴重漏油的問題,需更換骨架油封,但是該減速機難以拆下。
無法拆下減速機就不能更換油封。為此,我們對該減速機的拆卸工藝和密封形式進行了改進。
一、存在問題及原因分析
1.1 減速機輸出軸兩端漏油嚴重
我公司以礦粉、煤炭等散貨作業為主,工作環境惡劣,粉塵多。減速機輸出軸兩端的骨架油封裸漏在外,粉塵堆積導致油封易磨損失效,造成減速機漏油嚴重。
1.2 減速機拆卸困難
( 1) 減速機拆卸阻力大。由于減速機采用的是單鍵空心軸,且配合長度達 300 mm,平鍵長 250mm; 礦粉、煤炭等粉塵進入到空心軸內,造成減速機拆卸阻力很大。
( 2) 裝配設計未考慮拆裝工藝。雖然 SEW 公司提供了該減速機的拆裝工具,但是裝船機在行走輪軸與減速機裝配設計上未考慮拆裝工藝,導致拆裝工具無法使用。
( 3) 由于減速機與行走輪間的間隙較小,千斤頂只能在外側頂壓行走輪軸。內側由于減速機空心軸的外徑小于行走輪軸套的內徑,壓床頂壓不到空心軸,空心軸不受力,減速機無法拆下。如直接頂壓減速機殼體則容易導致其碎裂。
二、改進方案
2.1 拆裝工藝改進
將原單一軸套改為 2 只分體式軸套,其外側加工出臺階( 見圖 1) ,利用自制壓床頂壓帶臺階的軸套,直接使減速機空心軸受力,將行走輪頂出( 見圖2) ,從而解決了減速機拆卸難題,同時避免了減速機殼體碎裂的風險。
sew減速機油封
*次拆卸采用如下方法: 先拆除行走輪蓋板螺絲,然后在行走輪軸套上焊接 2 個厚度為 22 mm的對接半圓環,自制小型壓床,使用 200 t 液壓千斤頂頂壓行走輪軸,將行走輪頂出。 2.2 密封防塵改進sew減速機油封
在兩端加裝密封防塵蓋板( 見圖 3) ,并利用 SEW 減速機殼體上預留的絲孔進行緊固。蓋板內加注鋰基脂進行輔助密封,內側蓋板上設置油道,定期向內側蓋板內加注鋰基脂,這樣既可避免粉塵進入空心軸內,又可避免骨架油封接觸粉塵造成頻繁損壞,大大提高了骨架油封的壽命,解決了SEW 減速機漏油的問題,同時避免了灰塵進入空心軸,減速箱拆卸更加輕松。
2.3 改進效果
改進后的 SEW 三合一減速箱密封良好,能夠適應散貨碼頭的惡劣環境,改進后使用至今未出現漏油問題,且能夠輕松地拆卸,方便維修。
SWE 三合一減速機出現嚴重漏油及拆卸困難問題,與我公司特殊的工作環境和裝船機行走驅動機構設計的缺陷有關。因此在今后采購新設備時,應嚴格把關,多考慮環境因素對相關部件的影響,避免類似的情況發生。